氣體泄漏的原因與檢查
氣體絕緣金屬封閉開關設備(GIS)具有許多優點,因此得到了廣泛的應用。在實際運行中,會發現一些影響GIS開關設備安全運行的不利因素,其中SF6氣體泄漏是GIS開關設備普遍存在的問題。通過查閱文獻,對GIS開關柜SF6氣體泄漏的原因及檢測方法進行了分析。
漏氣原因檢查
1.GIS簡介氣體絕緣金屬封閉開關設備(GIS)是指六氟化硫封閉組合電器,在國際上被稱為“氣體絕緣開關設備”(簡稱GIS),它包括斷路器、隔離開關、接地開關、電壓互感器、電流互感器、避雷器、母線、電纜端子、進、出口套管等。通過優化設計有機地結合在一起。它是我們經??吹降拈_關站,也叫高壓配電裝置。
我廠220 kV變電站采用河南平高電氣有限公司生產的ZF11-252(L)型間隔GIS開關柜,自投入運行以來運行穩定。然而,SF6氣體泄漏是GIS開關設備普遍存在的問題。結合文獻資料,分析了GIS開關設備SF6氣體泄漏的原因,為今后的運行維護工作提供參考。
2。SF6泄漏的危害
(1)SF6氣體是一種無毒、無色、無味、化學性質極穩定的物質,具有良好的電絕緣性能和良好的滅弧性能,但在高溫或電弧作用下,SF6可分解為氟化氫、二氧化硫、四氟硫、硫化氫等有毒物質。因此,SF6的漏風會造成環境污染,危害人體健康。
(2)GIS泄漏會導致水進入GIS室內,導致SF6微水含量增加,電氣絕緣降低,滅弧性能下降,影響設備的安全運行。
(3)GIS泄漏降低了氣體壓力,降低了絕緣,削弱了滅弧能力,甚至導致了氣體密度繼電器的報警和閉鎖開關的動作,導致故障時斷電范圍的擴大。
(4)維護費用增加。由于GIS泄漏時需要及時補充SF6氣體,SF6氣體的價格相對較高,這將增加運行維護成本,大大增加運行成本。γ
3.SF6泄漏的原因是GIS對材料、加工工藝和裝配,特別是對氣體密封的要求很高。通過對我國電力系統SF6開關設備實際運行情況的初步了解,或多或少存在SF6氣體泄漏問題,這與GSI的制造、安裝和維護質量密切相關。
主要內容如下:(1)設備制造質量問題,如殼體砂巖缺陷、密封材料加工焊接裂紋、密封環質量與密封槽質量不匹配、密度繼電器質量缺陷等。
(2)安裝維護質量問題,如裝配過程中密封工藝處理不當、密封環安裝失敗、密封圈損壞、有劃痕、磨?;蛄鸭y的密封面操作不當、密封端面螺栓松開等。
(三)設備在運行中的振動和密封材料的老化引起的泄漏。γ
4.SF6泄漏檢測方法
在運設備的檢查
主要內容如下:(1)變電站運行人員應在日常檢查中仔細記錄各時段的煤氣壓力,并與近期記錄進行比較,看壓力值是否明顯下降,并初步判斷是否存在漏氣現象。
(2)檢查中發現有刺激性氣味,容易發生大量氣體泄漏。
(3)如果某艙室壓力有下降趨勢,需要在6個月內填滿一次,應予以重視。
(4)在大修試驗中,如果微水值超過標準,也可判斷室內存在滲漏。
常用檢漏方法:
(1)皂泡法檢漏。該方法是一種比較簡單、通用的方法,用于對設備的運行情況進行初步檢查。在可能漏水的地方用刷子刷肥皂。如果水泡出現,就會有漏洞。
(2)使用SF6檢漏器。靈敏度為1 ppm的SF6氣體泄漏檢測儀用于沿殼體焊縫、密封面、管接頭等緩慢移動,速度不超過2.5mm/s。當SF6探測器讀數為0時,密封性能良好。根據實際經驗,30以上的SF6探測器讀數被認為是泄漏。我們還可以用部分包裝的方法,用塑料薄膜一個接一個地包住氣體屏障的所有密封環節,并用膠帶密封邊緣。塑料布與試驗產品之間的間隙應保持在5mm左右。修整后24小時測定修整腔中SF6氣體濃度,并計算年泄漏量。
自去年以來,我廠220KV變電站吳中4Y97開關逃逸側4Y972隔離器葉片氣室壓力計與以往值相比有下降趨勢,并已下降到報警壓力以下。平高廠家多次來廠檢測和確認C相分子篩存在泄漏現象。最近,在4Y97線路維護過程中,平高廠家與平高廠家的工作人員合作,補充泄漏室中的SF6氣體。γ
眾所周知,由于GIS設備的諸多優點,它在各種變電站中得到了廣泛的應用,但在GIS的運行中經常會出現SF6氣體泄漏等問題。應從GIS設備的安裝、操作和維護等方面總結經驗,提高各方面的管理水平,充分發揮GIS設備的優勢。